案例 1
项目背景:
一家电子设备制造商,总部位于加拿大多伦多,在全世界拥有30多家分公司,员工超过1万1 千名,中国的工厂位于苏州工业园区。在 "6-Sigma" 实施前该工厂的状况是:由于设计研发周期过长,设计变更时常发生,该公司总是不能及时将产品推入市场 ; 生产周期过长,延迟交货期,致使客户抱怨很大 ; 而且由于产品故障率太高,导致售后服务和维修成本过高。为了确保高品质,就会发生检查、返工和废弃等损失。
改进策略:
该公司希望通过"6-Sigma" 的改进运作,通过减少设计变异的次数来降低研发周期,提高稳定因子,确保交货质量(PPM) ;通过6sigma设计的产品使制造等后续工作减少缺陷机会和需改进的工作量,让质量管理进入良性循环,降低质量成本。
具体实施:
该公司"6-Sigma"的推进步骤如下:GAP 顾问配合其管理高层确定 "6-Sigma" 的开展计划和管理结构,选定改善项目,前期对全体员工进行宣导,然后对其管理高层进行培训和 "6-Sigma"BB 培训。在培训过程中,BB 黑带项目也要同时选定和实施,最后是项目的审核和发表。
该公司的"6-Sigma"运作是从建立"6-Sigma" 团队开始的。核心团队由研发部、质量部、技术部组成,其它部门(如市场、制造、财务、人力资源等)负责支持与协助。 "6-Sigma"负责人是由公司的副总裁担任,在 "6-Sigma"负责人之下,是"6-Sigma" 财务委员会、3个研发部和两个黑带项目团队。
具体项目过程如下 :
1、选择问题变量( 列出问题、确定因变量、问题的数量 )
2、对问题进行诊断( 收集数据、做分析图、分析数据 )
3、提出影响问题的因素( 头脑风暴法、结构树、排列图 )
4、确定影响问题的因素( 实验设计、影响成本分析、验证 )
5、建立动作的界限( 确定公差、最小成本 / 非线性分析 )
6、验证并进行改善
7、过程控制( 过程控制研究、统计过程控制 、品质计划 )
改善效果:
一个新的产品研发策略程序,加入了"6-Sigma" 的改善策略,采用了QFD、SPC、MSA、 DOE等"6-Sigma"工具,很好的控制了研发和生产过程中的关键因素,稳定因子很好的解放了隐藏的工厂。6sigma设计导致产品的修改次数降低,研发周期大大缩短,不仅使产品及时投放市场,还降低了产品的开发成本。实施"6-Sigma"后,KPI 的结果如下:研发周期降低了5个星期;生产过程合格率提高到65%;减少客户报怨75% 。
案例 2
项目背景:
一个生产半导体产品的大型跨国公司,在实施"6-Sigma" 前的状况如下:
※ 工序不良率:0.5%
※ 出厂产品(三年)不良率约为:1.0%
※ 产品的不可靠度为5600PPM
※ 由于客户投诉和产品回收造成的经济损失是每年90万美元。
改进策略:
"6-Sigma"实施中,建立了一个系统化的解决程序。包括确定Robust Design、Process Mapping、C&E、GR&R、DOE、SPC 等工具的使用。
具体实施:
"6-Sigma"的实施过程也是:首先由管理高层确定"6-Sigma"的实施计划和KPI,然后进行管理高层的"6-Sigma"培训和黑带培训。在黑带的培训过程中,黑带项目也同时选定并实施,最后是"6-Sigma"项目的审查。
首先建立了"6-Sigma" 团队。公司的副总裁被指定为"6-Sigma" 负责人,他领导着5 位黑带( BB)和2个"6-Sigma"项目团队。
改善效果:
不可靠度降到10PPm
工序产品不良率达到4.3sigma ( 0.25 % )
不良率达到 4.3sigma (0.25%)
成本投入减少5-10% , 节约开支50 万人民币
产出能力提高5-10%
研发周期减少14周
降低客户报怨99%
案例 3
项目背景 :
一家汽车零部件系统供货商,向中国和全球的汽车客户提供包括:电子系统、内饰系统、外饰系统的三大系列产品。改进前状况:由于工艺过程的故障率高达3024PPM ,故障本身和维修这些故障给公司造成巨大经济损失。这些故障造成的经济损失高达779,752 美元/ 年 。
改进策略:
减少工艺过程的故障率
具体实施:
此项目是通过Pareto分析后确定的。在Pareto图一共列出15个问题需解决,此项目要解决的问题列第5位。第1位到第4位的问题已选为其它的6Sigma" 项目。
通过Pareto、Process Maping、XY Matrix、PFMEA分析后,从6个子过程中确定2个关键子过程;从20个潜在因素中,确定3个关键因子。过程能力分析显示,该工艺过程只有4.2σ 的水平。 GR&R分析显示GR&R方差贡献达18% ,过高,需对检测人员进行培训,并对测试环境进行改造。经过Multi-vari、T-test、Matrix、互相关、回归分析后,确认了关键因子。DOE 分析显示,只有一个因子对过程的故障有显著影响,该因子的贡献率高达94.8% 。该因子的最优值由回归方程确定。
改进效果 :
实施“ 6-Sigma”设计( Robust Design 、参数设计和容差设计 )使产品实现了低成本下的高质量,还使产品具有很高的抗干扰能力,改进结果如下:故障率从3056PPM 降到600PPM ,节省成本609,200 美元 / 年 。
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